本實(shí)用新型涉及一種去毛刺裝置,具體涉及一種用于斷路器基座的去毛刺裝置。
背景技術(shù):
目前,萬能式斷路器基座采用整體模壓成型,使得工序大大減少,也節(jié)約了生產(chǎn)周期,且萬能式斷路器基座模壓成型外觀上更加美觀,平整,重量也很大程度的減輕,同時(shí)基座的整體模壓成型工藝提高了斷路器基座尺寸精度。采用模壓成型工藝,會(huì)造成斷路器基座上有較多的毛刺,從而工廠就要對(duì)模壓成型后的基座進(jìn)行去毛刺處理工序,然而,現(xiàn)有的去毛刺裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,從而該去毛刺裝置存在去毛刺效果差、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、性能不穩(wěn)定的缺陷。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的缺陷,提供一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定可靠、去毛刺效果好的去毛刺裝置。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型采用一種去毛刺裝置,包括機(jī)構(gòu)架、氣缸、刀具組件,所述的機(jī)構(gòu)架包括底板、四個(gè)呈矩形陣列固定在底板的上端面上的導(dǎo)向柱、固定在四個(gè)導(dǎo)向柱的頂端上的固定板,所述的底板的上端面上設(shè)置有兩個(gè)限位塊,且兩個(gè)限位塊之間構(gòu)成有一個(gè)用于夾持?jǐn)嗦菲骰膴A持腔,所述的氣缸固定在固定板的上端面上,氣缸的活塞桿的下端穿過固定板上的通孔且露在固定板的下方,所述的刀具組件包括對(duì)應(yīng)底板與固定板之間處活動(dòng)設(shè)置在四個(gè)導(dǎo)向柱上的活動(dòng)板、設(shè)置在活動(dòng)板的下端面上且與斷路器基座上的槽體相配合的多個(gè)刀具,所述的活動(dòng)板的上端面上設(shè)置有軸套,軸套通過套筒連接在活塞桿的下端上,且活動(dòng)板隨活塞桿動(dòng)作且可在導(dǎo)向桿上往復(fù)滑動(dòng)。
本實(shí)用新型的有益效果是:該去毛刺裝置具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定可靠、去毛刺效果好的優(yōu)點(diǎn),在操作時(shí),先將斷路器基座夾緊在兩個(gè)限位塊之間,再啟動(dòng)氣缸,氣缸的活塞桿帶動(dòng)活動(dòng)板在導(dǎo)向桿上往復(fù)動(dòng)作,活動(dòng)板帶動(dòng)刀具往復(fù)動(dòng)作,從而各刀具能夠去除基座槽體內(nèi)的毛刺;通過采用氣缸驅(qū)動(dòng),可減輕操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,且活動(dòng)板上設(shè)置有多個(gè)刀具,可有效提高該去毛刺裝置的去毛刺效率。
附圖說明
圖1為本實(shí)用新型實(shí)施例立體圖。
圖2為本實(shí)用新型實(shí)施例主視圖。
圖3為本實(shí)用新型實(shí)施例夾裝基座后的立體圖。
具體實(shí)施方式
如圖1~3所示,本實(shí)用新型實(shí)施例是一種去毛刺裝置,包括機(jī)構(gòu)架10、氣缸20、刀具組件30,所述的機(jī)構(gòu)架10包括底板11、四個(gè)呈矩形陣列固定在底板10的上端面上的導(dǎo)向柱12、固定在四個(gè)導(dǎo)向柱12的頂端上的固定板13,所述的底板11的上端面上設(shè)置有兩個(gè)限位塊111,且兩個(gè)限位塊111之間構(gòu)成有一個(gè)用于夾持?jǐn)嗦菲骰?0的夾持腔,所述的氣缸20固定在固定板13的上端面上,氣缸20的活塞桿21的下端穿過固定板13上的通孔且露在固定板13的下方,所述的刀具組件30包括對(duì)應(yīng)底板11與固定板13之間處活動(dòng)設(shè)置在四個(gè)導(dǎo)向柱11上的活動(dòng)板21、設(shè)置在活動(dòng)板21的下端面上且與斷路器基座40上的槽體41相配合的多個(gè)刀具22,所述的活動(dòng)板21的上端面上設(shè)置有軸套23,軸套23通過套筒24連接在活塞桿21的下端上,且活動(dòng)板21隨活塞桿21動(dòng)作且可在導(dǎo)向桿12上往復(fù)滑動(dòng)。該去毛刺裝置具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定可靠、去毛刺效果好的優(yōu)點(diǎn),在操作時(shí),先將斷路器基座夾緊在兩個(gè)限位塊之間,再啟動(dòng)氣缸,氣缸的活塞桿帶動(dòng)活動(dòng)板在導(dǎo)向桿上往復(fù)動(dòng)作,活動(dòng)板帶動(dòng)刀具往復(fù)動(dòng)作,從而各刀具能夠去除基座槽體內(nèi)的毛刺;通過采用氣缸驅(qū)動(dòng),可減輕操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,且活動(dòng)板上設(shè)置有多個(gè)刀具,可有效提高該去毛刺裝置的去毛刺效率。