本發(fā)明屬于污水處理技術領域,具體涉及一種鍶鐵氧體預燒料酸性廢水處理方法。
背景技術:
鍶鐵氧體預燒料的生產(chǎn)過程中,其焙燒至成品段形成的煙氣,含有大量的氯化物和氧化鐵粉塵為主的污染物,采用引風方式將煙氣收集后進行冷卻降溫,經(jīng)過濕式除塵系統(tǒng)后,產(chǎn)生的預燒料酸性廢水具有高溫、高酸度、并含有大量鐵離子,具有高色度、高鹽度、高COD的特點,若將廢水直接外排,勢必對水環(huán)境造成嚴重污染。
因此需要對外排前的酸性廢水進行處理,現(xiàn)有的廢水處理工藝流程多,操作復雜,設備要求高,處理成本高。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明要解決的技術問題為:現(xiàn)有酸性廢水處理工藝流程多、操作復雜、設備要求高,成本高的問題。
本發(fā)明解決技術問題的技術方案為:提供一種鍶鐵氧體預燒料酸性廢水處理方法,包括以下步驟:
a、將鍶鐵氧體預燒料酸性廢水排入沉砂池中,靜置10~12h后,上清液排入中和曝氣池;
b、向中和曝氣池中加入氫氧化鈉,調節(jié)溶液pH值至6~9;
c、將中和曝氣池中的水轉入二沉池,加入沉降劑,靜置沉降,上清液回收循環(huán)利用或外排處理。
其中,上述鍶鐵氧體預燒料酸性廢水處理方法中,步驟a中所述的鍶鐵氧體預燒料酸性廢水為含有Fe2O3固體懸浮物10~15mg/L,F(xiàn)e3+20~30mg/L,pH值1~2的廢水。
其中,上述鍶鐵氧體預燒料酸性廢水處理方法中,步驟b中所述氫氧化鈉加入量為:以pH值達到6~9為準。
其中,上述鍶鐵氧體預燒料酸性廢水處理方法中,步驟c中所述沉降劑為陰離子聚丙烯酰胺快速沉降劑。
其中,上述鍶鐵氧體預燒料酸性廢水處理方法中,步驟c中所述沉降劑的加入量為:以過濾后的上清液中COD≤60mg/l,SS≤70mg/l為準。
其中,上述鍶鐵氧體預燒料酸性廢水處理方法中,步驟c中所述的上清液pH值為6~9,COD≤60mg/l,SS≤70mg/l。
本發(fā)明的有益效果為:本發(fā)明通過沉砂池、中和曝氣池、二沉池分別對鍶鐵氧體預燒料酸性廢水進行處理,通過加入氫氧化鈉和沉降劑,有效的降低了廢水中的氯化物和氧化鐵,并且使廢水中的COD、SS達到可以排放的標準;本發(fā)明的設備要求不高,操作流程少,污水處理時間短,能有效提高生產(chǎn)效率,具有重要的現(xiàn)實意義和經(jīng)濟效益。
具體實施方式
本發(fā)明提供了一種鍶鐵氧體預燒料酸性廢水處理方法,包括以下步驟:
a、將鍶鐵氧體預燒料酸性廢水排入沉砂池中,靜置10~12h后,上清液排入中和曝氣池;
b、向中和曝氣池中加入氫氧化鈉,調節(jié)溶液pH值至6~9;
c、將中和曝氣池中的水轉入二沉池,加入沉降劑,靜置沉降,上清液回收循環(huán)利用或外排處理。
其中,上述鍶鐵氧體預燒料酸性廢水處理方法中,步驟a中所述的鍶鐵氧體預燒料酸性廢水為含有Fe2O3固體懸浮物10~15mg/L,F(xiàn)e3+20~30mg/L,pH值1~2的廢水。
其中,上述鍶鐵氧體預燒料酸性廢水處理方法中,步驟b中所述氫氧化鈉加入量為:以pH值達到6~9為準。
其中,上述鍶鐵氧體預燒料酸性廢水處理方法中,步驟c中所述沉降劑為陰離子聚丙烯酰胺快速沉降劑。
其中,上述鍶鐵氧體預燒料酸性廢水處理方法中,步驟c中所述沉降劑的加入量為:以過濾后的上清液中COD≤60mg/l,SS≤70mg/l為準。
其中,上述鍶鐵氧體預燒料酸性廢水處理方法中,步驟c中所述的上清液pH值為6~9,COD≤60mg/l,SS≤70mg/l。
本發(fā)明先將廢水在沉砂池中靜置10~12h,去除粉塵、氧化鐵等固體雜質,沉降在池底淤泥中,再將上清液排至中和曝氣池,中和曝氣池中加入氫氧化鈉,一方面調整廢液pH到合適范圍內,同時氫氧化鈉與廢水中的Fe3+反應,生成不溶于水的物質,進一步去除廢水中的Fe3+,采用曝氣設備既可以加快反應速度,還能快速降溫,增加廢水處理效率,節(jié)約成本。采用氫氧化鈉不會引入新的雜質,除雜效果顯著。
中和曝氣池處理后,將廢水轉入二沉池,加入沉降劑,所述沉降劑為陰離子聚丙烯酰胺快速沉降劑,能有效絮凝廢水中的固體顆粒,過濾后的上清液能達到國標的外排標準,可直接外排或進行回收利用,過濾后的污泥主要為氧化鐵和氫氧化鐵,可回用作為鐵紅生產(chǎn)配料,或直接曬干填埋處理。
下面通過實施例對本發(fā)明的具體實施方式做進一步的解釋說明,但不表示將保護范圍限制在實施例所述范圍內。
實施例1用本發(fā)明方法對鍶鐵氧體預燒料酸性廢水進行處理
具體操作步驟如下:
a、將鍶鐵氧體預燒料酸性廢水排入沉砂池中,靜置10h后,上清液排入中和曝氣池;所述的鍶鐵氧體預燒料酸性廢水中含有Fe2O3固體懸浮物10.7mg/L,F(xiàn)e3+24.4mg/L,pH值為2,COD 580mg/l,SS 420mg/l;
b、向中和曝氣池中加入氫氧化鈉,調節(jié)溶液pH值至6;
c、將中和曝氣池中的水轉入二沉池,加入沉降劑,靜置沉降,上清液回收循環(huán)利用或外排處理。
實施例1中,過濾后的上清液pH值為6.5,COD 35mg/l,SS 60mg/l,滿足GB28666-2012《鐵合金工業(yè)污染物排放排放標準》中對工業(yè)廢水的要求。
實施例2用本發(fā)明方法對鍶鐵氧體預燒料酸性廢水進行處理
具體操作步驟如下:
a、將鍶鐵氧體預燒料酸性廢水排入沉砂池中,靜置12h后,上清液排入中和曝氣池;所述的鍶鐵氧體預燒料酸性廢水中含有Fe2O3固體懸浮物13mg/L,F(xiàn)e3+30mg/L,pH值為1,COD 390mg/l,SS 515mg/l;
b、向中和曝氣池中加入氫氧化鈉,調節(jié)溶液pH值至9;
c、將中和曝氣池中的水轉入二沉池,加入沉降劑,靜置沉降,上清液回收循環(huán)利用或外排處理。
實施例2中,過濾后的上清液pH值為9,COD 30mg/l,SS 45mg/l,滿足GB28666-2012《鐵合金工業(yè)污染物排放排放標準》中對工業(yè)廢水的要求。
由實施例可知,本發(fā)明操作簡單,設備要求不高,僅需要沉砂池、中和曝氣池、二沉池即可完成工業(yè)廢水的有效降解,使其得以回收利用;本發(fā)明處理廢水時間短,效率高,成本低廉,具有重要的經(jīng)濟意義。