本發(fā)明屬于油罐車加工技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種油罐車筒身拼板自動焊工藝。
背景技術(shù):
油罐車生產(chǎn)中,罐體筒身部分焊接作業(yè)是油罐車生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序,設(shè)計圖紙中要求筒身總成焊縫射線檢測合格(射線檢測執(zhí)行標準為NB/T 47013.2,評級標準為Ⅲ級),其中筒身拼板自動焊焊縫質(zhì)量合格是保證筒身總成焊縫射線檢測合格的前提。
油罐車筒身拼板自動焊中,現(xiàn)有技術(shù)使用PBJ-12500平板對接自動焊接機焊接,此設(shè)備配備沙福NERTAMATIC 450焊接電源,焊接方法為TIG自動焊,單面焊雙面成型,但該方案存在以下問題:
由于焊縫背部為背部成型槽強制成型,焊接熱輸入大,同時,背部成型槽凹槽內(nèi)雜物、油污清理困難,其背部氣體保護不良,使墊板凹槽內(nèi)水汽進入背部焊縫余高內(nèi),產(chǎn)生的氫氣不能及時溢出,留在焊縫背部余高及焊趾內(nèi),造成焊縫背部焊趾處及焊縫背部余高內(nèi)出現(xiàn)鏈狀氣孔,進而導(dǎo)致油罐車筒身不能滿足設(shè)計要求。
因此,有必要對現(xiàn)有的焊接方式進行改進,采取正面單面焊雙面成型焊接完成后,增加焊縫背部余高不填絲自熔工序,使背部焊縫重熔,讓焊縫背部余高中的氣孔重新熔化,避免上述缺陷,以提高焊接質(zhì)量。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
有鑒于此,本發(fā)明的目的是提供一種油罐車筒身拼板自動焊工藝,可使背部焊縫中的氣孔重新熔化,避免上述缺陷的產(chǎn)生。
本發(fā)明的目的是通過以下方案實現(xiàn):
油罐車筒身拼板自動焊工藝,包括以下步驟:
I、正面焊接:對筒身拼板圈彎接合處采取正面焊透至雙面成型;
II、背面焊接:步驟I完成后,翻轉(zhuǎn)筒身拼板,在焊縫背部余高上進行不填絲自熔焊;
正面焊接的焊接參數(shù):焊接小車行走速度215mm/min,Ih:410A,Il:330A,Ic:325A,U:17.2v,wfs:220cm/min,F(xiàn):1.3HZ,F(xiàn)ac:54HZ,N:70%,Nac:70%,氣體流量:25L/min;
背面焊接的焊接參數(shù):焊接小車行走速度215mm/min,Ih:310A,Il:240A,Ic:225A, U:16.0v,F(xiàn):1.3HZ,F(xiàn)ac:54HZ,N:70%,Nac:70%,氣體流量:25L/min。
本發(fā)明的有益效果是:
本發(fā)明增加焊縫背部余高不填絲自熔工序,使背部焊縫重熔,讓焊縫背部余高中的氣孔重新熔化,讓氣孔內(nèi)氣體溢出。實驗表明:筒身拼板焊縫經(jīng)射線檢測只存在很少的夾渣、夾鎢焊接缺陷,焊縫射線檢測合格率可達到95%,完全消除了焊后焊縫背部焊趾處及焊縫背部余高內(nèi)的鏈狀氣孔焊接缺陷,保證了罐體筒身拼板自動焊的焊縫質(zhì)量。
本發(fā)明的其他優(yōu)點、目標和特征在某種程度上將在隨后的說明書中進行闡述,并且在某種程度上,基于對下文的考察研究對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言將是顯而易見的,或者可以從本發(fā)明的實踐中得到教導(dǎo)。本發(fā)明的目標和其他優(yōu)點可以通過下面的說明書來實現(xiàn)和獲得。
附圖說明
為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結(jié)合附圖對本發(fā)明作進一步的詳細描述,其中:
圖1為本發(fā)明油罐車筒身拼板焊接接頭焊縫層道分布圖。
具體實施方式
以下將參照附圖,對本發(fā)明的優(yōu)選實施例進行詳細的描述。應(yīng)當理解,優(yōu)選實施例僅為了說明本發(fā)明,而不是為了限制本發(fā)明的保護范圍。
本實施例的一種油罐車筒身拼板自動焊工藝,采用TIG自動焊接,其焊接接頭焊縫層道分布如圖1所示,具體包括以下步驟:
I、正面焊接:對筒身拼板圈彎接合處采取正面焊透至雙面成型,其焊接參數(shù):焊接小車行走速度215mm/min,Ih:410A,Il:330A,Ic:325A,U:17.2v,wfs:220cm/min,F(xiàn):1.3HZ,F(xiàn)ac:54HZ,N:70%,Nac:70%,氣體流量:25L/min;
II、背面焊接:步驟I完成后,翻轉(zhuǎn)筒身拼板,在焊縫背部余高上進行不填絲自熔焊,其焊接參數(shù):焊接小車行走速度215mm/min,Ih:310A,Il:240A,Ic:225A,U:16.0v,F(xiàn):1.3HZ,F(xiàn)ac:54HZ,N:70%,Nac:70%,氣體流量:25L/min。
本發(fā)明增加焊縫背部余高不填絲自熔工序,使背部焊縫重熔,讓焊縫背部余高中的氣孔重新熔化,讓氣孔內(nèi)氣體溢出。
實驗表明:實施本工藝后,經(jīng)射線檢測只存在很少的夾渣、夾鎢焊接缺陷,焊縫射線檢測合格率可達到95%,完全消除了焊后焊縫背部焊趾處及焊縫背部余高內(nèi)的鏈狀氣孔焊接缺陷,保證了罐體筒身拼板自動焊的焊縫質(zhì)量。
最后說明的是,以上實施例僅用以說明本發(fā)明的技術(shù)方案而非限制,盡管參照較佳實施例對本發(fā)明進行了詳細說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當理解,可以對本發(fā)明的技術(shù)方案進行修改或者等同替換,而不脫離本技術(shù)方案的宗旨和范圍,其均應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的權(quán)利要求范圍當中。