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鈦白粉生產(chǎn)過程中防止控制過濾設(shè)備結(jié)垢的方法與流程

文檔序號(hào):11093016閱讀:1303來源:國(guó)知局

本發(fā)明涉及一種硫酸法鈦白粉生產(chǎn)方法,尤其是一種硫酸法鈦白粉生產(chǎn)過程中的控制過濾方法。



背景技術(shù):

鈦白粉學(xué)名二氧化鈦(TiO2)具有最佳的不透明性、最佳的白度和光亮度,被認(rèn)為是目前世界上性能最為優(yōu)異的白色顏料。被廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨、化纖、橡膠、陶瓷、化妝品、食品和醫(yī)藥等工業(yè),其主要的生產(chǎn)方法由氯化法和硫酸法,目前國(guó)內(nèi)的主要生產(chǎn)工藝主要為硫酸法。

硫酸法生產(chǎn)鈦白粉的工藝如下:

A、酸解鈦鐵礦:以鈦鐵礦為原料,用硫酸酸解得到TiOSO4和硫酸亞鐵的組成的待浸取固相物;

B、浸取:熟化、冷卻后,向待浸取固相物中加水浸取,分離固相雜質(zhì),得到浸取鈦液;

C、絮凝沉降:往浸取鈦液中加入絮凝劑進(jìn)行沉降,除去其中的大部分不溶性雜質(zhì),得到沉降清液;

D、除七水硫酸亞鐵:對(duì)沉降清液進(jìn)行真空結(jié)晶、固液分離除去FeSO4·7H2O晶體,得到結(jié)晶后濾液;

E、控制過濾:得到的結(jié)晶后濾液經(jīng)過控制過濾再次去除不溶性雜質(zhì),再經(jīng)濃縮后熱水解,制得偏鈦酸;

F、對(duì)偏鈦酸進(jìn)行洗滌、漂白除去可溶性硫酸鹽并濾干,經(jīng)煅燒脫水脫硫轉(zhuǎn)化為二氧化鈦;

G、經(jīng)干磨后得到銳鈦型產(chǎn)品或在煅燒時(shí)加入促進(jìn)劑進(jìn)行晶型轉(zhuǎn)化得到未包膜金紅石型初品或產(chǎn)品。如生產(chǎn)較高檔的金紅石型產(chǎn)品,還須將初品漿化,經(jīng)濕磨解聚分級(jí),進(jìn)行無機(jī)表面處理后洗去物料中的鹽分,干燥后再進(jìn)行超微粉碎和有機(jī)處理。

由于鈦精礦中通常含有質(zhì)量份數(shù)1.5~2.5%的氧化鈣,在步驟A的酸解過程中硫酸與氧化鈣發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成硫酸鈣固體,通常按每噸鈦鐵礦加入2.5噸水進(jìn)行浸取操作(以去除其中硫酸鈣等固體雜質(zhì))。浸取溫度40~80℃(浸液溫度過低則浸取效率低,浸取時(shí)間長(zhǎng),浸取溫度過高,雖然浸取時(shí)間短,但是容易引起鈦液早期水解)。然后將得到的浸取鈦液進(jìn)行后續(xù)處理。

為了確保鈦白粉產(chǎn)品的白度,必須確保精鈦液的固含量,從而防止不溶性固體雜質(zhì)在水解過程中引起水解粒子不均勻,嚴(yán)重影響水洗效果,使得偏鈦酸鐵含量偏高,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。因此上述工藝流程中步驟E的控制過濾操作是必須的,通常采用設(shè)備是壓濾機(jī)或管式過濾機(jī),硅藻土,木粉或珍珠巖進(jìn)行助濾,以確保濾液固含量小于等于30ppm。在實(shí)際生產(chǎn)中濾板經(jīng)常結(jié)垢,造成流道堵塞;濾布經(jīng)常結(jié)垢發(fā)硬,嚴(yán)重影響過濾效率,控制過濾過程中的結(jié)垢問題已成為硫酸法鈦白粉生產(chǎn)中的一大難題,嚴(yán)重阻礙這一技術(shù)的發(fā)展。經(jīng)過對(duì)濾板,濾布結(jié)垢物的化學(xué)分析,其主要成分是硫酸鈣結(jié)晶。

為了解決控制過濾過程中,過濾設(shè)備結(jié)垢堵塞的難題,有部分廠家開始將控制過濾工序前移至真空結(jié)晶工序之前,即直接對(duì)上述步驟C得到的沉降清液進(jìn)行控制過濾操作,這種操作即所謂的熱過濾,雖然該方案能有效避免濾板結(jié)垢,但是冬季氣溫下降,沉降清液極易析出亞鐵結(jié)晶,嚴(yán)重堵塞濾板,在北方地區(qū)甚至無法生產(chǎn),因此實(shí)際生產(chǎn)該方法仍然存在較大缺陷。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

為解決控制過濾設(shè)備結(jié)垢堵塞的問題,本發(fā)明提供了一種鈦白粉生產(chǎn)過程中防止控制過濾設(shè)備結(jié)垢的方法。

本發(fā)明所采用的技術(shù)方案是:鈦白粉生產(chǎn)過程中防止控制過濾設(shè)備結(jié)垢的方法,包括以下步驟:

(1)將經(jīng)過除去七水硫酸亞鐵晶體處理后得到的結(jié)晶后濾液預(yù)熱到酸解鈦鐵礦得到的待浸取固相物的浸取溫度以上,得到預(yù)熱后濾液;

(2)對(duì)預(yù)熱后濾液進(jìn)行控制過濾處理。

發(fā)明人發(fā)現(xiàn),在上述背景技術(shù)部分的步驟B中,由于硫酸鈣在稀硫酸溶液中溶解度較小(<2.0g/l),因此浸取過程中,大部分硫酸鈣隨沉降渣排掉,但仍有少部分硫酸鈣發(fā)生溶解,得到的浸取鈦液實(shí)際上為該浸取溫度下硫酸鈣的飽和溶液。

浸取鈦液經(jīng)過沉降除雜后,采用真空結(jié)晶或冷凍結(jié)晶的方法降低浸取鈦液的溫度至17~25℃,此時(shí)體系中的七水亞鐵達(dá)到飽和,結(jié)晶析出,通過常規(guī)的固液分離設(shè)備(如轉(zhuǎn)臺(tái)過濾,離心分離,沉降分離)除去固體七水亞鐵得到具有一定鐵鈦比的過濾鈦液。由于浸取鈦液中硫酸鈣的溶解度極小,雖然通過結(jié)晶操作,物料的溫度降低至17~25℃,但是由于沒有足夠的結(jié)晶中心,且總的硫酸鈣含量較少,短期內(nèi)(結(jié)晶周期通常40min)幾乎不會(huì)有硫酸鈣晶體析出。

但是又由于真空結(jié)晶所導(dǎo)致的溫度降低,因此最后得到的結(jié)晶后濾液實(shí)際上是硫酸鈣的過飽和溶液。發(fā)明人在試驗(yàn)中觀察到,當(dāng)對(duì)結(jié)晶后濾液進(jìn)行控制過濾操作時(shí),濾板完全且長(zhǎng)時(shí)間處于硫酸鈣過飽和溶液中,極其細(xì)微的結(jié)晶中心會(huì)逐步長(zhǎng)大成較大的結(jié)晶,日積月累導(dǎo)致濾板流道完全堵塞,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率和過濾效果。

因此本發(fā)明將結(jié)晶后濾液的溫度預(yù)熱到待浸取固相物的浸取溫度以上,如上所述,由于在真空結(jié)晶過程中溫度的下降導(dǎo)致了結(jié)晶后濾液實(shí)際上是硫酸鈣的過飽和溶液,而浸取鈦液實(shí)際上為該硫酸鈣的飽和溶液。因此,當(dāng)結(jié)晶后濾液的溫度上升到浸取溫度以上時(shí),結(jié)晶后濾液變成了硫酸鈣的飽和溶液或非飽和溶液,使得在過濾過程中,硫酸鈣晶體不會(huì)析出。

作為本發(fā)明的進(jìn)一步改進(jìn),將結(jié)晶后濾液預(yù)熱到高于待浸取固相物的浸取溫度1~5℃。發(fā)明人通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在預(yù)熱溫度略高于待浸取固相物的浸取溫度時(shí),即可幾乎完全避免控制過濾過程硫酸鈣晶體的析出。

作為本發(fā)明的進(jìn)一步改進(jìn),所述預(yù)熱方法為間接加熱,間接加熱相比于直接加熱能耗更低,加熱速率更快,加熱效果更均勻。更佳的,所述預(yù)熱方法為采用蒸汽盤管間接加熱。

本發(fā)明的有益效果是:1)可徹底解決在控制過濾過程中濾板結(jié)垢堵塞的問題;2)提高整個(gè)鈦白粉生產(chǎn)工藝的生產(chǎn)效率;3)工藝簡(jiǎn)單,易于推廣。

具體實(shí)施方式

下面結(jié)合實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)一步說明。

實(shí)施例一:

控制過濾設(shè)備板框壓濾機(jī)一臺(tái),過濾面積220平方米(濾板規(guī)格1.5m×1.5m),加入硅藻土500kg和10方除鐵結(jié)晶后濾液(20℃)進(jìn)行打漿布料,然后將除鐵結(jié)晶后濾液采用蒸汽盤管間接預(yù)熱至77℃,預(yù)熱除鐵結(jié)晶后濾液(77℃)進(jìn)行控制過濾,確保經(jīng)控制過濾后鈦液固含量小于等于30ppm,當(dāng)整體壓濾機(jī)壓力達(dá)到0.4MPa,即更換助濾層,如此往復(fù)使用,濾布每15天更換一次,每隔10天取一張濾板,徹底清理結(jié)垢物并稱重,連續(xù)運(yùn)行12個(gè)月(本實(shí)施例中待浸取固相物加水浸取溫度為75℃)。

對(duì)比例一:

控制過濾設(shè)備板框壓濾機(jī)一臺(tái),過濾面積220平方米(濾板規(guī)格1.5m×1.5m),加入硅藻土500kg和10方除鐵結(jié)晶后濾液(20℃)進(jìn)行打漿布料,然后進(jìn)除鐵結(jié)晶后濾液(20℃)進(jìn)行控制過濾,確保經(jīng)控制過濾后鈦液固含量小于等于30ppm,當(dāng)整體壓濾機(jī)壓力達(dá)到0.4MPa,即更換助濾層,如此往復(fù)使用,濾布每15天更換一次,每隔10天取一張濾板,徹底清理結(jié)垢物并稱重,連續(xù)運(yùn)行12個(gè)月(本對(duì)比例中待浸取固相物加水浸取溫度為75℃)。

對(duì)比例二:

控制過濾設(shè)備板框壓濾機(jī)一臺(tái),過濾面積220平方米(濾板規(guī)格1.5m×1.5m),加入硅藻土500kg和10方除鐵結(jié)晶后濾液(20℃)進(jìn)行打漿布料,然后將除鐵結(jié)晶后濾液采用蒸汽盤管間接預(yù)熱至70℃,預(yù)熱除鐵結(jié)晶后濾液(70℃)進(jìn)行控制過濾,確保經(jīng)控制過濾后鈦液固含量小于等于30ppm,當(dāng)整體壓濾機(jī)壓力達(dá)到0.4MPa,即更換助濾層,如此往復(fù)使用,濾布每15天更換一次,每隔10天取一張濾板,徹底清理結(jié)垢物并稱重,連續(xù)運(yùn)行12個(gè)月(本對(duì)比例中待浸取固相物加水浸取溫度為75℃)。

對(duì)實(shí)施例一、對(duì)比例一、對(duì)比例二的濾板結(jié)垢情況進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果見表一。

表一:?jiǎn)螐垶V板結(jié)垢物稱重情況(單位:克)

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