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一種頁巖氣壓裂返排液處理工藝的制作方法

文檔序號(hào):12392144閱讀:607來源:國(guó)知局
本發(fā)明涉及一種頁巖氣壓裂返排液處理工藝,屬于廢水回收利用
技術(shù)領(lǐng)域
。
背景技術(shù)
:氣田壓裂返排液是天然氣開采過程中,隨天然氣一同帶出的地層水。其礦化度和氯化物較高,并含有石油類、HS、COD、SS、細(xì)菌等污染物,如果未經(jīng)處理而直接排放大自然,將會(huì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:本發(fā)明的目的在于,提供一種頁巖氣壓裂返排液處理工藝,能夠?qū)馓飰毫逊蹬乓褐械挠泻ξ镔|(zhì)分離出來,進(jìn)行固液分離,可以避免由于直接排放帶來的環(huán)境污染。為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明采用如下的技術(shù)方案:一種頁巖氣壓裂返排液處理工藝,用于處理開采氣田時(shí)產(chǎn)生的壓裂返排液,包括以下方法:S1:首先檢測(cè)返排液的各項(xiàng)指標(biāo),將返排液的各項(xiàng)指標(biāo)均保持在如下范圍:ph值,7.08~8.95;礦化度,2280mg/L~2290mg/L;總硬度,570mg/L~580mg/L;化學(xué)需氧量,770mg/L~780mg/L;石油類,90mg/L~100mg/L;氨氮含量,70mg/L~80mg/L;固體懸浮物含量,400mg/L~450mg/L;色度,900~950;Cl-含量,12300mg/L~12500mg/L;SO42-含量,24.3mg/L~26.7mg/L;以上為本工藝的設(shè)計(jì)水質(zhì)要求。S2:然后將各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)標(biāo)的返排液進(jìn)行預(yù)沉淀;S3:在返排液中加入絮凝劑,使絮凝劑與返排液充分混合;S4:使絮凝劑與返排液充分反應(yīng);S5:將絮凝后返排液上清液與絮凝體分離,將絮凝體使用板框壓濾機(jī)處理,將產(chǎn)生的清液重復(fù)進(jìn)行步驟S3,將污泥進(jìn)行無害化處理。前述的一種頁巖氣壓裂返排液處理工藝中,步驟S5后還包括下述方法:S6,將步驟S5中分離出來的上清液依次通過砂濾器、UF超濾系統(tǒng)和反滲透系統(tǒng)進(jìn)行過濾,分別產(chǎn)生濃水結(jié)晶和凈水。前述的一種頁巖氣壓裂返排液處理工藝中,針對(duì)性的為所述設(shè)計(jì)水質(zhì)要求,步驟S3中添加的絮凝劑是:重量比為1:2:3:2:2的硫酸鋁、聚合氯化鋁、三氯化鐵、硫酸亞鐵和碳酸鎂。前述的一種頁巖氣壓裂返排液處理工藝中,步驟S4中絮凝劑和返排液的反應(yīng)時(shí)間是:5分鐘。前述的一種頁巖氣壓裂返排液處理工藝中,步驟S6中UF超濾系統(tǒng)產(chǎn)水首先儲(chǔ)存在原水箱中,然后在導(dǎo)入反滲透系統(tǒng),原水箱采用不銹鋼內(nèi)涂防腐層。前述的一種頁巖氣壓裂返排液處理工藝中,原水箱內(nèi)的液體通過材質(zhì)為SUS316不銹鋼的泵導(dǎo)入反滲透系統(tǒng)。前述的一種頁巖氣壓裂返排液處理工藝中,步驟S6中液體在進(jìn)入反滲透系統(tǒng)之前先通過保安過濾器進(jìn)行過濾。前述的一種頁巖氣壓裂返排液處理工藝中,所述保安過濾器的過濾精度為5μm。采用本工藝能夠?qū)馓飰毫逊蹬乓褐械挠泻ξ镔|(zhì)分離出來,進(jìn)行固液分離,可以避免由于直接排放帶來的環(huán)境污染。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明提供的頁巖氣壓裂返排液處理工藝能夠?qū)馓飰毫逊蹬乓褐械挠泻ξ镔|(zhì)分離出來,進(jìn)行固液分離,將頁巖氣裂返排液降解、過濾達(dá)到可排放標(biāo)準(zhǔn),可以避免由于直接排放帶來的環(huán)境污染。附圖說明圖1是本發(fā)明的一種實(shí)施例的工藝流程圖。下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施方式對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步的說明。具體實(shí)施方式本發(fā)明的實(shí)施例:一種頁巖氣壓裂返排液處理工藝,用于處理開采氣田時(shí)產(chǎn)生的壓裂返排液,其特征在于,包括以下方法:S1:首先檢測(cè)返排液的各項(xiàng)指標(biāo),將返排液的各項(xiàng)指標(biāo)均保持在如下范圍:ph值,7.08~8.95;礦化度,2280mg/L~2290mg/L;總硬度,570mg/L~580mg/L;化學(xué)需氧量,770mg/L~780mg/L;石油類,90mg/L~100mg/L;氨氮含量,70mg/L~80mg/L;固體懸浮物含量,400mg/L~450mg/L;色度,900~950;Cl-含量,12300mg/L~12500mg/L;SO42-含量,24.3mg/L~26.7mg/L;如下是本實(shí)施例中檢測(cè)到的進(jìn)水水質(zhì)表:S2:然后將各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)標(biāo)的返排液進(jìn)行預(yù)沉淀;S3:在返排液中加入絮凝劑,使絮凝劑與返排液充分混合,絮凝劑選用:重量比為1:2:3:2:2的硫酸鋁、聚合氯化鋁、三氯化鐵、硫酸亞鐵和碳酸鎂;S4:使絮凝劑與返排液充分反應(yīng),絮凝劑和返排液的反應(yīng)時(shí)間控制在:5分鐘;混絮凝處理裝置的主要作用是調(diào)節(jié)PH、加藥混凝。加藥機(jī)可同時(shí)進(jìn)行5種藥劑的添加,具有計(jì)量可調(diào)、恒定和混凝等功能。本混凝模塊設(shè)計(jì)加藥系統(tǒng)為為兩套,平時(shí)一備一用;也可兩套系統(tǒng)同時(shí)使用,以增加廢水處理量和縮短工作時(shí)間。本步驟的主要作用是對(duì)廢水的絮凝反應(yīng)提供充分的時(shí)間,并對(duì)混凝后的廢水進(jìn)行固液分層分離。其上清水通過清水泵輸送到預(yù)處理水池;絮凝體通過泥漿泵輸送至板框壓濾機(jī)進(jìn)行脫水固化,濾餅含水率60%左右。S5:將絮凝后返排液上清液與絮凝體分離,將絮凝體使用板框壓濾機(jī)處理,將產(chǎn)生的清液重復(fù)進(jìn)行步驟S3,將污泥進(jìn)行無害化處理;S6,將步驟S5中分離出來的上清液依次通過砂濾器、UF超濾系統(tǒng)和反滲透系統(tǒng)進(jìn)行過濾,分別產(chǎn)生濃水結(jié)晶和凈水,UF超濾系統(tǒng)產(chǎn)水首先儲(chǔ)存在原水箱中,然后在導(dǎo)入反滲透系統(tǒng),原水箱采用不銹鋼內(nèi)涂防腐層,原水箱內(nèi)的液體通過材質(zhì)為SUS316不銹鋼的泵導(dǎo)入反滲透系統(tǒng),液體在進(jìn)入反滲透系統(tǒng)之前先通過保安過濾器進(jìn)行過濾,所述保安過濾器的過濾精度為5μm。如下是本實(shí)施例中的出水水質(zhì)表:項(xiàng)目PHSS色度COD石油類硫化物總硬度指標(biāo)6-920080150101.0200當(dāng)前第1頁1 2 3 
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